石育廢水脫水因難原因:漿液密度的大小說明了吸收塔中漿液的密集程度,若密度過小,說明漿液中CaSO4含量較低,CaCO3含量較高,直接造成CaCO3的浪費。同時由于CaCO3顆粒較小,易導(dǎo)致石膏脫水困難。若漿液密度過大,則說明漿液中CaSD⒁4含量較高,較高的GaSO4會阻礙CaCO3的溶解,抑制SO2的吸收,CGaCO3隨石育欲被進入真空脫水系統(tǒng)同樣影響石育的脫水效果。濕法脫砍雙塔雙循環(huán)系統(tǒng),為了充分發(fā)揮其優(yōu)勢,一般一級塔pH值官控波在5.010.2花圍內(nèi),漿液密度控制在10+20kg/ni范圍內(nèi),而實際運行中該廠一級塔獎波密度在120kg/mn的三次方左右,高時甚至達到13C0Okcrm的三次方,始終控別較高。圖2為該電廠制漿用石灰石粉平均粒徑分布,81.0%的物質(zhì)粒徑在10um以下,小于正常石膏的物質(zhì)粒徑,漿液密度高時其CaCO3易造成石膏脫水困難。廢水處理領(lǐng)域涉及的應(yīng)用范圍十分廣,構(gòu)成了一個龐大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。肇慶印刷廢水治理
廢水脫硫塔人口煙道后的主要來源于循環(huán)胺波,由于該區(qū)域為干一濕交界面,高溫?zé)煔獠粩鄾_劇垢樣表面,使其所含的結(jié)晶水丟失,同時由于人口煙氣還含有一定濃渡的粉塵,粉塵與脫疏漿液中的疏硫酸鈣、亞硫酸鈣在高溫?zé)煔獾淖饔孟?,反?yīng)生成了成分復(fù)雜的物質(zhì),形成了大量的硬垢??赡墚a(chǎn)生的原因:(1)如堆積在斷面比較均勻,多是流場設(shè)計不合理,造成塔內(nèi)氣流翻卷,帶動漿液上竄,從而漿液滯留在脫硫塔入口。(2)設(shè)計中在脫硫塔入口上方未有擋液環(huán)。擋液環(huán)設(shè)置的作用是使噴淋層使用后噴淋的漿液不會或極少量落人至脫硫塔人口處。(3)脫硫塔內(nèi)液位偏高,導(dǎo)致漿液滯留在塔入口。塔內(nèi)漿液液位偏高后,漿液會流到脫硫塔人口處,漿液中的類石膏物質(zhì)會在其內(nèi)側(cè)有沉積當(dāng)液位下降后,沉積物會板結(jié),呈現(xiàn)出來。有時也會有液位不高,但虛高,是由于漿液中的泡沫太多,只會有極少量的沉積物在入口處。肇慶印刷廢水治理水處理是通過物理的、化學(xué)的手段,去除水中一些對生產(chǎn)、生活不需要的物質(zhì)的過程。
廢水治理材料-鐵碳填料選購注意事項:有的客戶追求孔隙率,認(rèn)為孔隙率越大,水的阻力越小,填料層空隙截留的水越多,填料的用量也越少。其實多相反應(yīng)的發(fā)生,都是在表面進行,但凡孔隙率越大的填料,顆粒粒徑也越大,比表面積也就越小,其無效的空間越大,雖然可以停留更多的水在其中,但每一個水分子流經(jīng)的填料面積越小,其反應(yīng)效果反而不好。消耗率是個百分?jǐn)?shù),是一個時間段內(nèi)消耗的鐵碳微電解填料的數(shù)量與開始總投加量的比值。在水處理工程中,運行費用是個極端重要的參考因素,因此有人將鐵碳微電解填料的消耗率作為評價產(chǎn)品的重要指標(biāo),這本身無可厚非。但人們忽略了一個重要因素,即能量守恒和物料平衡,舉個例子:一個長鏈或環(huán)狀的有機物分子,發(fā)生反應(yīng)所需的焓是特定的,也即對外界的能量需求是一定的,也就是說,所需參與反應(yīng)的微電解數(shù)量也是相等的。消耗率是個百分比,與初次投加量有直接關(guān)系,比如,初次投加100噸和200噸,后者年消耗率一定低于前者。另外,影響消耗率大小的因素有很多:PH值、原水濃度、停留時間、曝氣強度甚至溫度都是影響因素。因此,簡單的追求消耗率是沒有意義的。
物理化學(xué)法治理技術(shù)包含兩種技術(shù):吸附治理法和煙道其氣治理法。先介紹吸附治理法,顧名思義就是把有機物進行吸附,但是必須采用可以多吸附有機物的物體才能做到,目的就是將廢水實現(xiàn)第一步凈化治理,這也是目前較為簡單的物理化學(xué)治理技術(shù)。煙道氣治理法是目前有價值的廢水治理技術(shù),由國家建筑部認(rèn)證的治理技術(shù),煙道氣治理法就是將焦化過程中的焦油進行治理,然后將廢水輸入煙道廢氣中進行物理化學(xué)反應(yīng),再把煙道中的熱量全部汽化,實現(xiàn)廢水凈化的目的。近年來,廢紙造紙行業(yè)發(fā)展迅速,為了使其產(chǎn)生的廢水達標(biāo)排放,應(yīng)采用合理的治理技術(shù)。
污泥處置:初次沉淀和二次生物絮凝法將廢水有機物濃縮成污泥的體積遠較所治理的廢水體積為小。但處置積累的廢污泥則是廢水治理中一個主要經(jīng)濟因素。污泥加工設(shè)備的一次投資約為治理廠投資的三分之一。自生物濾池出水澄清出來的沉淀固體,或剩余活性污泥,常送回到治理廠的首部使與初級污泥一起消除。生污泥可以儲存在初次沉淀池底部等待治理或抽送至一個調(diào)蓄池儲存,抽取的污泥可在一個濃縮池內(nèi)濃縮,濃縮池通常為重力式單元,放在污泥加工之前。剩余活性污泥是同抽出后的,初次污泥混合的。在系統(tǒng)布置中,普通采用一個調(diào)蓄池連同一個污泥濃縮池。剩余活性污泥在加工之前可以單獨濃縮也可采用混合污泥濃縮的方法。當(dāng)廢水的排放或再用的水質(zhì)要求較低時,只需用篩除和沉淀等方法去除粗大雜質(zhì)和懸浮物(常稱一級處理)?;て髽I(yè)廢水治理服務(wù)
廢水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的。肇慶印刷廢水治理
廢水脫硫液含油的解決措施:1.酞菁法類催化劑抗油性能差,一旦出現(xiàn)再生槽消泡現(xiàn)象,脫硫液發(fā)黑,基本上可定性為脫疏液含油造成。首先要分析油的來源,采取措施對源頭治理,按理論消耗量的2-3倍添加催化劑,保持脫硫液中有效催化劑含量滿足生產(chǎn)要求,并加大再生風(fēng)量,提高再生效果,將脫硫液中的硫氫化鈉轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,提高脫硫效率,一般3-5天可恢復(fù)正常。2.加大再生槽溢流,通過壓濾機濾布過濾除油,加快系統(tǒng)恢復(fù)。3.可適當(dāng)往脫硫系統(tǒng)添加50kg洗衣粉,提高發(fā)泡效果,減輕催化劑中毒現(xiàn)象,加快油的分離。4.脫琉前煤氣帶油持續(xù)偏高,即使采取以上措施,系統(tǒng)泡沫層也不易形成,懸浮疏易沉降堵塞脫琉塔填料或設(shè)備管道,建議更換DSH高硫容抑鹽催化劑,該催化劑是多金屬催化中心復(fù)合型催化劑,抗油發(fā)泡性能好,硫容高,脫硫效率高,可應(yīng)對煤氣持續(xù)帶油的惡劣生產(chǎn)狀態(tài),避免脫硫液帶油消泡,懸浮硫沉降堵塞設(shè)備的問題。肇慶印刷廢水治理
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